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使用短油嘴引起缸盖过大的热负荷,导致主机气缸盖裂缝的故障案例

2024-02-02科学

为什么使用短油嘴时 会导致主机气缸盖裂缝 ?

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使用短油嘴时,部分雾化的油束会喷射到气缸盖内壁表面上,引起缸盖产生过大的热负荷,导致主机气缸盖裂缝的故障案例

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缸盖生产车间图 (196)

故障现象:

某轮是一艘集装箱船,

可装载3800只的标准箱,

于1994年在日本川崎船厂制造,

MANB&W10L80MC机型的主机,

10只缸,缸径为800mm

冲程为2592mm,

额定功率为46700kW

营运转速为89r/min,

最大爆炸压力为137MPa。

在运行四万小时左右,

气缸盖在几个月时间里,

先后有四只气缸盖产生裂缝。

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缸盖生产车间图 (219)

故障处理过程:

1999年11月某日该轮停靠在青岛港,

预计停靠几个小时。

完车后,

值班轮机员按轮机长的交代,

把主机的示功考克和扫气箱放残阀打开,

并给主机暖缸,

其他处于备车状态。

完车大约几个小时后,

主机扫气箱放残收集柜(2.5m)高位报警,

但没有引起值班人员重视

只是通知主管轮机员

扫气箱的污油柜已满,

开航时要驳掉。

...

在开航备车时,

主机进行冲车,

发现5*缸的示功考克有水气冲出,

以为是空气中的水分,

而且主机在运行中(转速为88r/min)

除了缸套冷却水压力(0.3MPa)有点波动,

其他的参数正常。

...

三天后抵靠香港,

轮机长督促大管轮

对主机扫气箱进行检查,

大管轮在检查扫气箱时,

发现5*缸扫气口有水流出,

仔细检查,

气缸里如下小雨一样

(活塞正好在下死点),

这意味着缸套或是气缸盖裂缝漏水。

...

轮机长得知情况后,

下机舱检查确认,

但一时判断不出是哪一个部件漏水。

由于在香港停靠时间短,

即向公司安技科汇报,

要求修船厂上船协助查找

并更换损坏部件。

...

公司安技科安排香港合兴船厂上船,

对5*缸进行吊缸检查。

气缸盖吊出后。

发现气缸前半壁中下部有黄水

和锈斑痕迹,

而气缸盖燃烧室表面一层炭黑

看不出有裂缝漏水的痕迹。

所以起初怀疑是气缸套裂缝,

但又一时找不到裂缝的位置,

倘若更换缸套将要花几个小时

而影响开船时间。

因而船上与修理厂商讨,

以先易后难逐一排除的办法,

先用两个小时左右时间更换气缸盖,

按时离泊,

如果还是漏水的话,

到锚地再更换缸套也不迟。

...

经过两个多小时的拆装,

5#缸的气缸盖更换完毕,

开始压水试验检查不漏,

说明是气缸盖裂缝漏水

(并喷射到缸套前半壁形成黄水锈斑的假象)。

那么,

气缸盖的裂缝部位在什么位置呢?

船离开香港正常航行后,

轮机人员准备用水压查漏,

但由于气缸盖有四个进水口

排气阀冷却水腔和出水口,

另一方面气缸盖很大,

不容易把水口闷住。

因而轮机人员索性把

气缸盖所有的附件拆除,

把气缸盖「底朝天」,

燃烧室表面用钢丝刷彻底清洁,

发现在两只油头的喷雾方向,

有两只呈扇形状的凹坑,

面积大约为100x200mm,

再仔细检查后一只的凹坑,

有一条约20mm的裂缝。

这种情况先后在3#、8*、9*缸

发生同样情况(气缸盖裂缝漏水),

影响船舶安全航行。

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①原因分析

从气缸盖呈扇形的凹坑情况来看,

裸露的金属表面是比较光滑,

而且成有规则的波浪形,

凹坑的状态犹如「滴水穿石」的现象,

裂缝在波谷最深处。

从清洁下来的燃烧产物和腐蚀产物看

是高温腐蚀的症状。

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那么,

这种呈扇形的凹坑

如「滴水穿石」的高温烧蚀

是如何引起的呢?

该机型喷油器喷油嘴的下部分

(喷油嘴孔)是伸进在气缸盖的燃烧室里,

伸进燃烧室部分的大小就直接影响

雾化的油束与气缸盖表面的距离,

如果该部分过小,

那么部分雾化的油束就

会喷射到气缸盖内壁顶部,

这部分燃油不是雾化状态,

而形成线条状。

由于雾化的油束压力高达32~35MPa,

喷射速度快,

一方面会使喷到气缸盖内壁顶部区域的

燃油燃烧温度突然升高,

使之承受超大应力和热负荷;

另一方面燃烧产物中所含五氧化二钒

很容易造成高温腐蚀,

那么时间一长,

就在气缸盖上沿着燃油雾化的油束方向

(燃油喷射到气缸盖内壁顶部上)

产生凹坑。

当这个凹坑深度达到一定时,

气缸盖的局部承载强度就大大地减弱,

在大负荷高爆压(13.7MPa)情况下

(该高压油泵是采用VIT机构,

在高负荷时,

供油提前角随油门变化而变化,

保持最高爆压恒定),

承受热应力和机械应力而产生疲劳裂缝。

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一般来说,

每一种机型的气缸盖可允许烧蚀凹坑,

在一定的程度内不影响安全运行。

MANB&W10L80MC机型的气缸盖凹坑,

可允许使用极限深度在8mm以内。

但从该轮有裂缝的气缸盖,

经测量凹坑最深度已达12mm,

那么在凹坑的波谷深处产生裂缝就毫无疑问了。

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从该轮的油嘴使用情况来看,

在备件中油嘴的长度共有长、短两种,

长的油嘴规格有三种:

a.7.0x140L=64.5 mm;

b.6.0x140L=64.5 mm;

c.6.1x140L=64.5mm

(标号53AD9605--14292)。

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短的油嘴规格有两种:

a.6.0x140L=57mm;

b.6.1x140L=57 mm

...

经查长油嘴64.5mm

是最近两年订购来的备件,

而装机上使用的油嘴大多是

短油嘴57mm,

长油嘴与短油嘴长度相差7.5mm。

...

另外,

据原机出厂时,

配用的油嘴只有L=52mm。

实践证明使用短油嘴时,

部分雾化的油束会喷射到

气缸盖内壁表面上,

而长油嘴就没有此现象,

说明制造厂已发现该油嘴设计上有缺陷

(过短52mm),

进行了逐步改进加长到64.5mm。

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比如,

一艘该轮的姐妹船,

在1997年开始使用长油嘴

(以前也是使用短油嘴57mm),

经吊缸检查,

气缸盖上虽然也有凹坑,

使其深度只有5mm左右未到极限,

至今还未发现气缸盖裂缝。

此外,

油头若是长时间未拆出清洁、

泵压检查或者是油头雾化不好滴油时,

那么在运行中,

油嘴容易结炭而影响燃油雾化的方向,

同样有一部分油雾也会直接喷射到

气缸盖内壁上,

也会造成高温腐蚀产生凹坑。

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后来该轮主机进行逐步吊缸检查,

各个气缸盖都有雷同情况,

凹坑深度达到8mm以上,

因而该轮就难免在几个月时间里,

相继有四只缸气缸盖产生裂缝,

而且其他六只缸也要进厂补焊修理解决。

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②应急措施

船上常规备用一只主机气缸盖,

如果只有一只气缸盖产生裂缝的话,

就更换备用没有什么问题。

但该轮5#气缸盖产生裂缝

更换备用的气缸盖后,

没有多长时间(一个月左右),

3#缸又发生裂缝。

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订购的备件未送船和

换下来的气缸盖还没有送修理厂补焊,

那么只能由船上采取临时应急措施,

补焊解决,

做法如下:

先把有裂缝的气缸盖附件拆除,

而后用行车把气缸盖翻身「底朝天」,

对凹坑四周用钢丝刷、

砂纸彻底清洁干净,

然后用小砂轮把凹坑的波浪打掉磨平,

尽量在裂缝处

用砂轮磨出一条小「V」形槽,

按照主机缸头焊补工艺的要求

准备好气焊枪

进行预热和应力处理,

而后用耐腐蚀合金钢焊条

(船上一般没有,

就临时用不锈钢或者是普通的焊条)

直径选大一些(3~5mm左右),

起初用120A左右的电流

对裂缝「V」槽进行补焊,

去除焊渣并用小砂轮磨平,

随后用更大的电流进行逐层补焊,

直到把凹坑补满,

去除焊渣,

并磨平和应力消除(保温一退火),

装复后投入使用。

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该轮经过船上自行补焊气缸盖的裂缝,

可以维持正常使用两千多小时没有问题。

只有这样临时补焊的应急措施,

后来才能把裂缝的气缸盖

逐步送厂修理解决,

不影响主机正常航行。

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③日常管理

该轮的主机气缸盖的裂缝

除了与油头上的油嘴长度直接有关外,

还与油头的雾化质量

以及燃油的质量有关。

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缸盖生产车间图 (230)

因而,

在日常维护管理中,

对油头的雾化质量要定期地检查,

虽然MANB&W10L80MO

机型说明书的要求,

对喷油器保养周期在6000小时左右,

但在具体运行中,

随着燃油的质量日益变差

每次在3500小时左右拆检油头时,

油嘴结炭比较严重,

何况以前在5500小时左右拆检油头。

另一方面随着主机的运行,

缸套磨损量的变大,

对油头的雾化质量也就要求越高,

因此要缩短油头的拆检周期,

建议在3000小时左右拆检,

至少可以把油嘴的结炭去除掉。

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其次,

是燃油的加热温度。

该机型主机燃用IF380CST的油品,

但经查该轮的燃油进机温度

在126~130℃,

根据燃油温黏特性可查到,

要把燃油进机的黏度控制在12CST左右,

燃油温度必须加热到138℃以上

况且如今燃油IF380CST的质量比较差,

因而要保持燃油加热温度,

在进机时至少在135℃以上,

才能使燃油雾化的质量提高,

减少油嘴的结炭。

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此外,

上述的长油嘴64.5mm有三种规格,

主要是油孔的直径不一样,

但在实际使用中,

主机在低速或更新油嘴使用一段时间

温差较大(80℃)外,

高速时温差很小,

一般在20℃以内,

所以三种规格的长油嘴都可以用

(但力求使用同一种规格的油嘴),

避免再使用短的油嘴。

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在每次主机吊缸时,

装复气缸盖之前,

不应仅把气缸盖

与缸套接触表面清洁一下,

而忽视了气缸盖燃烧室表面的清洁,

以至于表面烧蚀和高温腐蚀产生的凹坑

被炭灰掩盖就很难发现

待到气缸盖裂缝漏水才发现,

那未免太迟了。

因而缸盖的燃烧室表面也要一道清洁

仔细检查,

尤其是油嘴孔和其他附件孔的周围,

如果发现有烧损凹坑,

要进行修理,

烧损凹坑较浅,

但有波浪或者有尖锐边缘

要把波浪形磨平或者

把尖锐边缘磨成弧度

(大于4mm半径弧度),

应该对烧损进行修整,

防止出现裂痕。

该轮的主机缸盖裂缝的情况

就是很好的事例。

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缸盖生产车间图 (239)

故障原因分析:

使用短油嘴时,

部分雾化的油束会喷射到

气缸盖内壁表面上,

引起缸盖产生过大的热负荷,

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重庆康名士发动机光头老周

整理的这个表,

也许对找到故障原因有帮助

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